在近期举行的2026中船集团燃机日活动上,3兆瓦级CGT3燃气轮机正式亮相。这台“动力重器”核心指标对标国际先进水平,标志着我国小型燃机完全实现自主可控。
燃气轮机素有装备制造业“皇冠上的明珠”之称,研发技术门槛高、集成难度大,被少数发达国家长期垄断。
走自主研发之路,注定挑战重重。“外国人能做到的,我们中国人一定也能做到,而且能做得更好!”这句铿锵誓言,深深刻在中船集团七〇三所燃气轮机研发团队每个人的心上。十几年来,他们逐步构建起功率覆盖3—50兆瓦的国产燃气轮机产品体系。
如今,CGT3燃气轮机已在分布式能源及应急电站多个关键领域实现规模化应用,释放中国制造的强大动能。
模拟唢呐 创新“双燃料”设计
“低排放双燃料燃气轮机核心技术被少数国家攥着,采购、维修都要看人脸色,断供风险就像悬在头顶的一把剑。”回忆起研发初期的困境,七〇三所研究员李雅军的语气依旧凝重。
要打破这种受制于人的局面,唯有走自主创新之路。而要给小型燃机装上“中国心”,低排放双燃料燃烧室,就是必须攻克的第一道难关。
“海上平台的特殊工况,催生了双燃料燃气轮机这一刚需。”李雅军介绍,平台搭建初期无天然气产出,需从岸上运输柴油发电,成本高、风险大;投产后可便捷利用自产天然气,但在过渡阶段,平台绝不能停机,必须在持续运转中完成燃料切换。
面对这些特殊要求,团队大胆提出“双燃料喷嘴一体化设计”,把油路和气路精准集成在同一个喷嘴里,依靠“热—流—声”多物理场协同匹配,让两种燃料高效配合、无缝衔接。
然而,柴油与天然气热值相差悬殊,燃烧特性更是天差地别,稍微调错供应量,就会出现燃烧不稳、功率波动的问题,严重时还会损坏机组核心部件。
团队夜以继日,搭建起专用试验平台,一点点记录数据,调整参数,反复迭代测试。最终,他们研发出“双燃料同步双向调节+定向补给”智能策略,就像给机组装了“精准大脑”,实现燃料供给实时调控,确保双燃料在线快速平稳切换。
积碳是另一个新麻烦。单一燃料运行时,空置的流道和喷口容易被积碳堵塞,轻则性能衰减,重则引发机组“罢工”。科研团队对症下药,发明多种介质“协同吹扫方法”,给喷嘴装上“自动清洁器”,成功破解积碳难题。
就在距离整机交付不足半年时,一个致命问题突然浮现——压力脉动,一旦失控,可能导致叶片断裂甚至整机报废。团队火速联合清华大学、上海交通大学、哈尔滨工程大学等高校,组建产学研攻关小组。一场与时间赛跑的攻坚战,就此打响。
4个月昼夜奋战,大家反复模拟、测试、分析,终于找到症结:燃烧室过渡段的突扩结构造成气流分离。那段时间,李雅军愁得睡不着,走路都在琢磨解决方案。
没想到,破解之法竟藏于传统智慧里。团队从唢呐的喇叭形结构中汲取灵感,将过渡段优化为流线型渐扩设计,使气流平稳过渡,彻底消除了压力脉动隐患。
这一创新设计也印证了那句工程格言:“优秀的设计必然是工程与美学的融合。”
试验验证那天,数据显示,压力脉动隐患彻底消除,机组双燃料切换时间不超过30秒,核心指标达国际先进水平。实验室里瞬间欢呼起来,有人激动落泪。“那是熬了无数个通宵后的释放。”李雅军说。
双管齐下 走出振动控制困境
振动控制,是CGT3燃气轮机的“生命线”。一旦振动值超标,不仅会加剧零部件磨损,还可能引发安全事故。研发之初,团队就把振动控制当核心,从零部件加工到整机装配,全方位开展转子动平衡设计。
可调试时,意外还是发生了:当机组升速到临界转速区间时,振动值持续攀升,远超设计阈值。“之前成熟的经验居然失灵。心凉了半截。”七〇三所高级工程师孙勇回忆。团队反复校准参数、精准配重,可振动值始终居高不下。
面对突如其来的难题,团队迅速组建振动攻关小组。新机型转速更高,原有经验不适用,临界转速区间振动响应也超预期,必须换个思路!
团队决定双管齐下、同步发力:一方面优化转子结构,调整刚度分布,重新规划临界转速区间,从结构上削弱振动传导;另一方面摒弃传统低速动平衡方式,开展高速动平衡试验,通过多平面、多转速反复调试,消除转子质量分布偏差。
那段时间,试验现场就是“战场”。大家轮班值守,紧盯屏幕上的每一个数据波动。每一次微小的改善,都能重燃一分希望。经过无数次调整优化,转子振动值终于稳步降到设计要求以内。这次波折,也为我国中小型燃气轮机振动控制技术积累了宝贵经验。
见招拆招 破解极度严寒难题
2025年11月,哈尔滨的气温低至零下二三十摄氏度,寒风像刀子一样刮在脸上。CGT3燃气轮机关键整机试验,就在这片冰封土地上拉开序幕。“这是对我们3年努力的终极考验,成败在此一举。”七〇三所研究员刘冰冰语气坚定。
试验刚一启动,严寒就给了个“下马威”:水管上冻导致供水中断;滑油因低温变得黏稠无法润滑;天然气温度过低,导致点火异常困难。试验进度一度停滞,大冷的天,每个人都捏着一把汗。
团队迅速行动,水管冻了,就用保温材料层层包裹,加装电伴热带持续供热,让冰冷的水管重新恢复“活力”;滑油流动性差,就紧急调整加热方案,优化管路减少热量散失;天然气温度不够,干脆就地取材搭建简易预热装置,一点点提升气体温度。
寒冬里,试验现场灯火通明。大家分工协作,眼里只有试验进度和数据。一旦出现参数异常,立刻围坐研讨,反复推演调整方案。凭借精湛技术和坚韧毅力,团队逐一攻克了所有低温难题。当最后一项试验完成,屏幕上显示各项指标全面达标时,现场响起久违的欢呼声,大家所有的疲惫、焦虑在那一刻都烟消云散。
“我国燃气轮机起步晚、基础薄,但这些年一直在加速追赶。”七〇三所副所长孙鹏介绍,“如今在中小型燃气轮机领域,我们已从跟跑迈向自主创新的阶段。”
CGT3燃气轮机的成功,拓宽了产品功率覆盖范围,丰富了产品型谱,更成为我国燃气轮机自主发展道路上的又一座里程碑。
展望未来,征途未止。这些强劲跳动的“中国心”,正为我国能源安全、产业自主与绿色转型,注入源源不断的澎湃动力。